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更新时间:2026-05-19
浏览次数:16试样:选取 10 只批号 20240512 的复合膜袋,装入模拟物密封后平衡 2 小时;
初筛(MFY-01B):设定压力 - 0.09MPa、保压 60 秒,测试发现 2 只试样封口处出现微小气泡,真空度波动 0.2kPa、0.3kPa;
复核(MFY-02A):设定压力 0.3MPa、保压 40 秒,2 只疑似试样压力下降值分别为 0.02MPa、0.015MPa,均≤0.03MPa,判定批次合格;
应用价值:通过 “负压初筛 + 正压复核",既保障检测效率,又避免误判,该批次产品货架期内无密封失效反馈。

试样:选取 10 只批号 20240608 的 10mL 西林瓶,经灌装、加塞、轧盖后平衡 2 小时;
测试:SST-2 设定压力 0.5MPa、保压 30 秒,水槽浸没检测;
结果:9 只试样无气泡,1 只铝盖边缘出现 1 个微小气泡(直径≈0.1mm),压力稳定无下降;
追溯与优化:复核确认该试样为个别轧盖压力偏差,调整轧盖机参数后,后续批次检测合格率达 100%,仪器有效识别胶塞与铝盖配合的密封缺陷。

试样:选取 10 只批号 20240703 的泡罩包装,含异形凹槽结构;
初筛(MFY-01B):设定压力 - 0.08MPa、保压 50 秒,3 只试样凹槽处出现零星气泡,真空度波动 0.4kPa-0.5kPa;
工艺调整:将热封温度上调 3℃、压力增加 0.05MPa;
复核(MFY-02A):设定压力 0.25MPa、保压 30 秒,10 只试样压力下降值均≤0.02MPa,无气泡产生,判定合格;
应用价值:仪器量化数据为热封工艺优化提供依据,解决异形泡罩密封不均问题。